4月30日,西昌晟泽水处理车间氧化罐区域通过为普通电机加装独立散热系统,成功解决了变频器驱动下电机的高温隐患问题。这一举措不仅有效避免了设备烧损风险,还以较低成本实现了普通电机向“准变频电机”的功能升级,为公司降本增效提供了典型范例。
此前,水处理车间氧化罐罗茨风机采用普通电机配合闲置变频器运行,处于低频省电模式。由于长期在16赫兹低频工况下运行,电机自带的冷却风扇因转速不足,丧失了散热功能。4月30日电气负责人监测数据,显示电机定子外壳温度高达75.2℃,严重威胁设备安全。面对这一难题,电气负责人决定不更换电机,而是在电机尾端同轴安装一台0.2千瓦的变频器专用轴流风机,利用工频恒速运转的强冷风机弥补低速工况下的散热短板。
轴流风机与主电机同步投运后,电机内部形成了持续稳定的冷却风道。经实地测温,在同等工况下,主电机定子外壳温度从75.2℃降至41.1℃,降幅达34.1℃,各项运行参数均恢复到正常区间。
此次技改以“微投入”换取了“大安全”,既盘活了闲置资产,又突破了普通电机无法适配低频运行这一行业痛点,成功将普通电机转化为适应变频工况的稳定动力源,展现了公司检修电气团队务实的创新精神。
通讯员:周福
